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重慶鋼鐵3號高爐中修后快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,多項指標(biāo)破紀(jì)錄
11月的重慶,寒意漸濃,但在重慶鋼鐵的廠區(qū)內(nèi)卻因3號高爐中修后的高效達(dá)產(chǎn)熱潮涌動。11月8日19時36分,完成中修的3號高爐成功點火開爐,隨后一路創(chuàng)下92分鐘引煤氣、5小時24分鐘變噴煤料、13小時24分鐘首次出鐵、18小時57分鐘實現(xiàn)全風(fēng)全氧等多項紀(jì)錄,3天單日產(chǎn)量更是突破6820噸,高爐利用系數(shù)達(dá)2.728t/m³・d,實現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。同時,在工藝上實現(xiàn)取消中心加焦,全風(fēng)口、全焦開爐,快速降硅的三大歷史性突破,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。這耀眼成績的背后,是煉鐵團隊無數(shù)個日夜的探索與堅守,更標(biāo)志著重慶鋼鐵在高爐冶煉工藝上實現(xiàn)了里程碑式的跨越。
“取消中心加焦,對我們來說,是一直想做也必須做成的事!”回想起前期技術(shù)研討的場景,3號高爐技術(shù)骨干田正平依然難掩激動。在3號高爐中修籌備階段,公司黨委書記、董事長王虎祥就提出要在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,將取消中心加焦作為核心技術(shù)目標(biāo)。這一工藝變革,不僅能優(yōu)化爐內(nèi)煤氣流分布,還能降低燃料消耗、提升冶煉效率,是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的技術(shù)難點。
為啃下這塊“硬骨頭”,在公司的大力支持下,煉鐵事業(yè)部組建了技術(shù)研討小組,白天,技術(shù)人員扎根生產(chǎn)現(xiàn)場,記錄現(xiàn)有高爐中心加焦模式下的爐況數(shù)據(jù),分析煤氣流運動規(guī)律;夜晚,他們圍坐在一起,對比國內(nèi)外先進(jìn)高爐的工藝案例,測算取消中心加焦后的各項參數(shù)變化,連續(xù)進(jìn)行了一個月的“頭腦風(fēng)暴”。“一開始大家分歧很大,有人擔(dān)心爐內(nèi)溫度分布不均,有人顧慮布料穩(wěn)定性,但沒人愿意放棄。”工藝小組組長曹養(yǎng)齋回憶道。
經(jīng)過數(shù)十次研討,團隊最終確定了解決方案:制定全焦、全風(fēng)口、取消中心加焦、快速加重負(fù)荷的開爐方案。中修期間,團隊更是全程蹲守現(xiàn)場,將各項措施精準(zhǔn)落地——從爐身噴涂的厚度控制,到熱風(fēng)支管的角度調(diào)試,每一個環(huán)節(jié)都嚴(yán)格落實技術(shù)方案的標(biāo)準(zhǔn)要求。取消中心加焦開爐后,爐內(nèi)氣流比預(yù)期更加穩(wěn)定,煤氣利用始終保持在48%以上時,技術(shù)團隊的每個人都紅了眼眶。同時,這一技術(shù)突破,對于重鋼高爐冶煉技術(shù)具有重大的“里程碑”意義。
“開爐只是開始,讓各項指標(biāo)持續(xù)提升、穩(wěn)定達(dá)標(biāo),才是咱們的最終目標(biāo)。”護航團隊負(fù)責(zé)人之一史忠其的話,道出了所有護航人員的心聲。為確保3號高爐開爐后能快速進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài),公司提前組建了由設(shè)備、工藝、安全等領(lǐng)域骨干組成的“護航專班”,全方位監(jiān)控高爐運行指標(biāo)。
開爐初期,爐溫波動、煤氣成分變化等問題隨時可能出現(xiàn)。護航團隊每15分鐘記錄一次爐溫、風(fēng)壓、煤氣成分等數(shù)據(jù),一旦發(fā)現(xiàn)異常,立刻聯(lián)動技術(shù)組制定調(diào)整方案。11月9日凌晨,中控屏幕顯示爐溫略有下降,護航隊員們第一時間奔赴現(xiàn)場,檢查風(fēng)口送風(fēng)情況,同時與技術(shù)組溝通調(diào)整噴煤量。經(jīng)過2小時的精準(zhǔn)調(diào)控,爐溫逐漸恢復(fù)正常,看著數(shù)據(jù)回歸穩(wěn)定區(qū)間,連續(xù)工作12小時的隊員們才松了口氣。
在護航團隊的悉心守護下,3號高爐的各項指標(biāo)節(jié)節(jié)攀升:開爐15小時4分鐘順利噴煤,18小時57分鐘實現(xiàn)全風(fēng)全氧操作,11月11日,高爐利用系數(shù)突破2.728t/m³・d,超預(yù)期目標(biāo)。“每天看著指標(biāo)一點點往上走,再累都值!”煉鐵事業(yè)部部長助理、三號高爐車間主任楊林擦著額頭上的汗水,臉上卻滿是自豪。正是這份堅守,為3號高爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效筑起了堅實的“防護墻”。
從32個日夜連續(xù)奮戰(zhàn)完成中修,到重量布料法首次成功投入運行,再到攻克“取消中心加焦”技術(shù)難題,再到開爐后快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,3號高爐的每一步突破,都凝聚著團隊的智慧與汗水:黨員骨干鉆入狹窄的除塵管道揮汗如雨,技術(shù)骨干連續(xù)蹲守爐內(nèi)校驗冷卻壁,施工人員高標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)備安裝與調(diào)試的擔(dān)當(dāng)……“煉鐵團隊是有能力、有智慧、有方法的團隊,在本次快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效的過程中實現(xiàn)了工藝技術(shù)的躍遷!”正如王虎祥書記、董事長在得知3號高爐的卓越成績后,給予的團隊高度評價那樣。這一評價,是對煉鐵事業(yè)部所有努力的最佳肯定。
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