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12月11日,位于米東區化工園區的新疆龍江興貫眾特鋼有限公司的人防門車間,隨著一扇高4米、寬3.8米、厚22厘米的人防門完工,意味著該企業年產2000樘人防門項目成功進入試生產階段。
一個曾年產120萬噸建筑用鋼、年產值4億元的鋼鐵企業,成功去掉落后“地條鋼”產能,轉產成人防門生產企業。
黨的十九大報告指出,建設現代化經濟體系,“必須堅持質量第一、效益優先,以供給側結構性改革為主線”。黨的十八大以來,我國以去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板為重點進行供給側改革,去產能是其中最重要的一項任務,而鋼鐵鑄造企業則是去產能的重點行業。
自中央環保督察反饋意見整改工作開展以來,米東區按照市委貫徹新發展理念的高度抓環保工作的要求,高度重視,迅速落實整改,協助企業拆除落后生產設備,引導19家鋼鐵鑄造企業完成去產能,并成功轉型升級。
淘汰落后產能對于米東區產業結構調整、經濟發展方式轉變以及提高經濟增長質量和效益起到了重要的作用,也讓企業負責人認識到了綠色發展、循環發展、低碳發展對于企業發展的重要意義。
去產能
轉身后是另外一片天
在人防工程門車間,新疆龍江興貫眾特鋼有限公司(以下簡稱龍鋼)副總經理王文彬,正忙著對人防門生產各個環節進行檢查。
從煉鋼軋鋼到生產人防門,對于王文彬等企業管理層來說,等于是鋼鐵生產中的“回爐重練”。
龍鋼是2010年福建省產業援疆企業,是米東區“十二五”發展規劃重點項目,總投資8.9億元。
經過5年多發展,到2016年,公司占地規模500余畝,職工達1700余人。
2016年,《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》正式發布,《意見》明確了鋼鐵行業去產能工作任務,提出從2016年開始,用5年時間實現鋼鐵行業兼并重組取得實質性進展,產業結構得到優化,資源利用效率明顯提高,產能利用率趨于合理。
烏魯木齊市委堅決貫徹落實黨中央、國務院和自治區關于取締“地條鋼”、化解過剩產能的決策部署,以供給側結構性改革為主線,多措并舉、下大力氣解決鋼鐵企業去產能中遇到的問題。
針對全市大部分鋼鐵鑄造企業都在米東區的現狀,米東區迅速行動,積極協助鋼鐵鑄造企業去產能。
近年來,國家加大淘汰落后產能,取締“地條鋼”產能力度,龍鋼被列入鋼鐵“去產能”計劃。
對于龍鋼來說,淘汰落后產能,就等于企業主業務關停。
“企業領導層開會,大家一致意見是,淘汰落后產能是我國鋼鐵企業發展趨勢,早晚都要改。”王文彬說。
2016年10月,龍鋼首先關停了所有煉鋼生產線,2017年5月底拆除了8臺50噸中頻爐及相關設備。
也是在2017年底,米東區完成了轄區內“地條鋼”的清零工作,轄區內4家生產“地條鋼”企業按照標準拆除冶煉裝備、除塵罩、變壓器和操作平臺,去除產能150萬噸。
王文彬說,淘汰落后產能是大勢所趨,但政府沒有忘了企業,米東區積極為企業爭取到了中央財政支持鋼鐵行業去產能專項資金,減輕了企業負擔。
鋼材不煉了,但企業廠房還在,大家的心血還在。王文彬說,隨著新疆作為絲綢之路經濟帶核心區地位的凸顯,企業非常看好這片熱土,打算在去產能基礎上轉產。
今年烏魯木齊市政府工作報告指出,要圍繞打造千億級智慧安防產業集群,成立國內最大的智慧安防產業聯盟。這讓王文彬看到了希望。
經過與位于福建的總公司溝通后,龍鋼成立了新疆龍江人防科技有限公司,用原有土地、廠房等配套設施進行轉型轉產,新開發了人防門系列產品。
在米東區委和區人民政府的支持下,該項目已處于試生產階段。王文彬說,按照初步預算,明年人防門工程年產值達4000多萬元,他對未來充滿了信心。
轉型升級
面對市場主動作為
如果說龍鋼去產能轉產是被動而為,那么位于米東區蘆草溝鄉的新疆固遠耐磨材料有限公司(以下簡稱固遠耐磨公司)則選擇了主動作為,自動淘汰落后產能,積極轉型升級。
在固遠耐磨公司的生產車間,45歲的工人朱偉正忙著加工鋼段、鋼球使用的特殊沙土,由于安裝了除塵裝置,他沒有戴口罩。
而在2017年企業生產時,由于車間環境不好,制作工藝比較落后,朱偉每次都要戴上特制的口罩。
耐磨鋼球主要用途是研磨物料,是礦山、電廠、水泥廠、鋼鐵廠等必不可少的一種材料。固遠耐磨公司使用目前國內流行的熔模鑄造工藝,熔煉原料之后,直接用模具生產。
固遠耐磨公司技術總工程師朱雪峰說,企業2005年投產,2010年開始專門為疆內水泥企業制作耐磨材料,2017年開始自主生產。
由于企業剛開始生產,設備落后及相關配套基礎設施不完善,既影響了企業發展,也引起了相關部門的重視。
去產能工作中,2017年9月份,市政府出臺《烏魯木齊市加強鑄造行業規范管理的工作方案》。《方案》規定,到2018年12月前,通過整合和升級,引導全市所有鑄造企業全部達到《鑄造行業準入條件》規定標準。
米東區經發委能源科科長王芳說,對于涉及去產能和轉型升級的鋼鐵鑄造企業,米東區按照市委要求,積極協助有意愿的企業轉型升級,并積極監督整改情況。
2017年,固遠耐磨公司將廠區3臺中頻爐進行升級改造,新安裝了收集粉塵裝置和處理油煙裝置,新增在線監測設施,并與米東區環境保護局相關系統連接,時刻對中頻爐排放粉塵監測。
此外,公司還重點生產需要更高工藝的高鉻耐磨材料。
新設備上了之后,朱偉感到變化的同時,企業也看到了效益。朱雪峰說,原先熔煉一噸鐵水的耗電量在1000-1200度左右,如今只需要700度左右,節省了一大筆費用。環境好了,員工們心也齊了。
“最關鍵的是,通過這次去產能和改造升級,提高了公司自身的裝備實力,也提高了能源的利用水平,企業有了發展下去的資質和信心。”朱雪峰說。
截至目前,米東區完成鋼鐵鑄造行業淘汰落后產能工作,完成轄區內鑄造行業企業涉及落后冶煉裝備的淘汰拆除工作,淘汰冶煉中頻爐 44臺,淘汰落后產能75467噸,其中對四家企業按要求實施轉型升級。
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